常見(jiàn)立式板框過(guò)濾器濾板故障解決方法
瀏覽次數:973發(fā)布日期:2020-08-19
一、
立式板框過(guò)濾器濾板松開(kāi)甚至漏油
故障分析:立式板框過(guò)濾器的液壓系統主要是提供壓力的,當油腔A注油增多時(shí)活塞向左運動(dòng),壓迫濾板使之密閉。當油腔B注油增多時(shí)活塞向右運動(dòng),過(guò)濾機濾板松開(kāi)。由于制造精密,過(guò)濾機液壓系統故障較少,只要注意日常維護就可以了。由于磨損的緣故,每過(guò)一年左右就會(huì )出現漏油現象,這時(shí)就要維修更換O形密封圈。
解決方法:常見(jiàn)的過(guò)濾機液壓故障還有壓力保持不住和液壓缸推進(jìn)不合適。造成不能保持壓力的原因主要有漏油、O形環(huán)磨損以及電磁閥不正常工作等,常用處理辦法是卸下并檢查閥門(mén)、更換O形環(huán)、清洗檢查電磁閥或更換電磁閥。過(guò)濾機液壓缸推進(jìn)不合適是顯然是空氣被封在內部了,這時(shí)只要系統抽氣就可以了,一般可以迅速解決。
二、立式板框過(guò)濾器濾板行走遲緩甚至走偏掉下來(lái)
故障分析:有的時(shí)候由于導向桿上油漬、污漬過(guò)多也會(huì )導致立式板框過(guò)濾器濾板行走遲緩,甚至會(huì )走偏掉下來(lái)。
解決方法:這個(gè)時(shí)候就要及時(shí)清理導向桿,并涂上黃油,保證其潤滑性。要注意的一點(diǎn)是嚴禁在導向桿上抹稀油,因為稀油易掉使下邊很滑,人員在這里操作檢修極易摔倒,造成人身傷害事故。
三、立式板框過(guò)濾器濾板出現溝痕
故障分析:過(guò)濾機濾板在使用幾年后,由于某種原因,使得邊角處沖刷出一些溝痕來(lái)。溝痕一旦出現,就會(huì )迅速擴大,直至影響到濾餅的形成。一開(kāi)始濾餅變軟,之后變成半稀泥狀,較后濾餅無(wú)法成形。由于過(guò)濾機濾板材料特殊,難于修補,只能換新的,所以造成了高昂的備件費消耗。這期間我們試用了一些修補劑,但效果一直不好,較近改用油面修補劑時(shí)情況終于出現了轉機,試用效果很好,達到了密封效果。
解決方法:1、清理溝槽,漏出新鮮面來(lái),可用小鋸條等清理;2、黑白兩種修補劑按1:1的比例調配好;3、把調配好的修補劑涂在溝槽上,涂滿(mǎn)稍高;4、迅速套好過(guò)濾機濾布,將過(guò)濾機濾板擠在一起,使修補劑和過(guò)濾機濾布粘在一起,同時(shí)擠平溝槽;5、擠壓一段時(shí)間后,粘膠自然成型,不再變化,此時(shí)便可以正常使用了。
四、立式板框過(guò)濾器濾餅形成不均勻或形成不成
故障分析:造成立式板框過(guò)濾器濾餅形不成或不均勻的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞現象都會(huì )引起這種現象。針對這些故障要細細的排查原因,較終找到確切的問(wèn)題所在,然后對癥施治解決問(wèn)題。
解決方法:主要的解決辦法有:增加供料、調整工藝,改善供料、清理過(guò)濾機濾布或更換過(guò)濾機濾布、清理堵塞處、清理供料孔、清理排水孔、清理或更換過(guò)濾機濾布、增加壓力或泵功率、低壓?jiǎn)?dòng),不斷增壓等方法。
五、立式板框過(guò)濾器板框損壞
故障分析:造成過(guò)濾機板塊本身?yè)p壞的原因有:1、過(guò)濾機濾板清理不凈時(shí),有時(shí)會(huì )造成介質(zhì)外泄,一旦外泄,板框邊緣就會(huì )被沖刷出一道一道的小溝來(lái),介質(zhì)的大量外泄造成壓力無(wú)法升高,泥餅無(wú)法形成。2、如果流出口被固體堵塞或啟動(dòng)時(shí)關(guān)閉了供料閥或出閥,壓力無(wú)處外泄,以至于造成損壞。3、供料不足或供料中含有不合適的固體顆粒時(shí),同樣會(huì )造成板框本身受力過(guò)多以至于損壞。4、當污泥過(guò)稠或干塊遺留時(shí),就會(huì )造成供料口的堵塞,此時(shí)過(guò)濾機濾板間沒(méi)有了介質(zhì)只剩下液壓系統本身的壓力,此時(shí)板塊本身由于長(cháng)時(shí)間受壓極易造成損壞。
解決方法:1、使用尼龍的清洗刮刀,除去進(jìn)料口的泥;2、完成這個(gè)周期,減少過(guò)濾機濾板容積;3、檢查過(guò)濾機濾布,清理排水口,檢查出口,打開(kāi)相應閥門(mén),釋放壓力;4、仔細清理濾板,修復過(guò)濾機濾板。